中新网黑龙江新闻9月6日电(刘娟 李丽华)9月4日,大庆钻探工程公司钻井一公司鲁迈拉DQ011钻井队施工RU-573井中,采取果断措施,用时10.75小时成功钻过漏层,完成205米的清水盲钻,创下大庆钻探鲁迈拉项目Hartha层长井段清水盲钻施工的最好水平,得到了现场甲方的高度认可,为今后在该油区高风险施工提供了宝贵的经验和实战案例。
该井是鲁迈拉油田南部一口S型定向井,设计井深2707米。受地层影响,该区块极易发生井漏,处理难度特别大。
该井钻至1900米时,遭遇失返性漏失,这是自鲁迈拉项目成立以来第三口严重漏失的井。在鲁迈拉技术部的指导下,DQ011全队人员冷静处置,按预定方案,采取打水泥塞、水泥浆前垫堵漏材料、调整水泥浆量等措施堵漏,连续打5个水泥叠加塞均无法堵住漏失,最终,大庆钻探鲁迈拉项目经理部技术部及DQ011队与甲方召开网络会议,介绍漏失严重程度,准确分析了井下情况,建议使用清水盲钻到底,并做出详细的程序变更,得到甲方批准。
清水盲钻需要提前准备大量清水。井队现有资源有限,只能先将泥浆坑内备满至少1000方的清水。随后又将所有的泥浆罐、套装水罐、备用水罐以及固井水罐等均备满泥浆或水。清水供应是保持连续施工的关键一环,由于鲁迈拉油田夜间不允许行车,清水连续供应难度超出想象。经过鲁迈拉项目经理部的不懈努力,最终联系10台水罐车,将盲钻用水提前运至井场,保证了夜间施工用水的连续性。
由于清水携砂能力较差,盲钻过程中,破碎的岩屑不能及时循环提离井底,容易造成在停泵接立柱时,岩屑快速下落至井底埋住钻头,导致沉沙卡钻。又由于完全漏失,环空泥浆液面下降,导致井筒静液柱压力降低,极易导致硫化氢侵入井内等井控风险的发生。对此,在盲钻开始前,井队骨干与鲁迈拉项目经理部技术人员充分交流、参与制定了可靠性高、可行性强的盲钻技术措施。
合理选择井下工具,优选钻头,降低井下复杂的发生概率和钻井成本。经过周密测算,最终选用PDC钻头+8”直螺杆,最大化精简钻具组合。
同时,严格进行事故预防,每钻进15米,打入5-8方高粘泥浆,将井底的岩屑携带进入漏层,从而降低卡钻风险。盲钻期间每小时向井内灌入8-10方泥浆,保证环空静液柱压力,最大限度减少硫化氢侵入。
最终,在全队的共同努力下,仅用时10.75小时顺利拿下Hartha层总进尺205米的清水盲钻井段,平均机械钻速高达21.27米每小时,创下鲁迈拉项目Hartha层长井段清水盲钻施工的最好水平。(完)